日前,馬鋼檢修公司鐵前維檢部三區(qū)燒結(jié)作業(yè)區(qū)職工利用檢修時間,對燒結(jié)機分料槽進行改造。此舉不僅減少了焊接工作量,而且極大地方便了職工焊補,降低成本數(shù)萬元。 馬鋼三鐵總廠燒結(jié)機分料槽作為成品燒結(jié)礦的出口處,經(jīng)受著巨大的沖擊和磨損,每次定修都要進行重點維護。從原料停機到檢修人員進入分料槽至少需要3個~4個小時,還要進行下料焊補,由于內(nèi)部空間有限,不能多人同時焊接。如何保質(zhì)保量完成項目任務,成了該作業(yè)區(qū)的心病。 “工藝創(chuàng)新改進,是我們今年降本的關(guān)鍵所在。”作業(yè)長楊為民介紹道。如此的努力目標,促使職工們絞盡腦汁想辦法。燒結(jié)二組組長王偉細心琢磨,決定對分料槽進行改造。他帶領(lǐng)組員看圖紙、計算數(shù)據(jù)、搞試驗,經(jīng)過幾天的努力,分料槽改進方案新鮮出爐。他們決定在分料槽下料反射墻上用一塊鋼板作為底板,在上面制作格柵,然后用螺栓固定焊死,形成一個鋼磚墻。這樣,每次定修就減少了大量的焊接工作量。更重要的是,每次檢修可以通過鋼磚磨損程度來決定是否更換,而且更換時極為方便,只需用螺栓固定在新的鋼板上,既省時省力,生產(chǎn)起來又安全可靠。 來源:中國冶金報
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